炼铁矿槽除尘风机空心叶片进灰修复

2019-12-28  来自: 河南省史迪欧科技有限公司 浏览次数:834

       安钢集团炼铁厂,是安钢重要生产单位之一,风机在线总数达数十台以上。但是,由于多种原因,该厂的各种风机转子,无论大小轻重,一律送回原生产厂修复。

我们公司在安钢开展风机修复业务已经八年,尽管每年都派人定期去炼铁厂宣传介绍修复业务,但是,一直没有太大进展。八年来,炼铁厂是安钢十一个生产单位中我公司唯一没有业务的单位。如何在炼铁厂推广该项业务是我公司一直坚持的目标。

       年10月,该厂的矿槽风机转子,在生产运行过程中叶片磨损开裂进灰,转子失去平衡震动。该风机转子原生产厂家为武汉鼓风机厂,若送回原厂修复至少一个月。因为没有同种备件,只能就近紧急修复,否则,由于环保的原因将影响正常生产。“一年365天,一天24小时,随叫随到!”是我公司的服务理念。得到通知后,公司马上派有关的技术人员火速赶到现场,向炼铁厂技术人员了解故障的详细情况。经过慎密地论证后,双方在很快制定了修复方案。

    我们公司在过去,曾多次修复过类似故障的风机转子,积累了许多的成功经验,对修复质量,是绝 对有把握的。该项修复任务主要困难是时间太紧。按照正常的时间安排,该项工程至少需要15个工作日,但是,按照安钢系统检修计划,给我公司的修复时间仅有5天。“客户生产需要就是命令,绝不能耽误生产”,时间紧迫,任务重,为满足用户的生产需要,在工件到达后,公司迅速安排组织三班人员,进行抢修。

    由于该设备是炼铁除尘的关键设备之一,该厂领导十分关心施工的质量和工期,施工期间,每天都派人到我公司现场监督。从科长、计划员到车间主任、班组长、工人先后到现场十多人次,催促进度的电话天天不断。

    我公司参加该项修复任务的同志们,识大局顾大体,加班加点,毫无怨言,他们克服种种困难,在规定的时间内完成了清灰、修补、堆焊转子修复的其中三道程序。

    转子动平衡校验是风机修复的zui后一个环节,是重要步骤之一。原厂图纸要求,该转子校验zui大不平衡量为110g。该风机转子,动平衡校验的初始不平衡量为2870g,在进行动平衡校验过程中,需要在动平衡机指示的相位相反的位置,焊接2870g平衡块,把风机的不平衡量控制在110g数值之内,即为合格。正常的情况下,一般需要连续校验7-8次,才能完成整个过程。操作人员经过近7个小时的精心操作,把该转子的zui大不平衡量由2870g减少到80g,已经满足小于原厂对转子平衡数值110g精度时,炼铁厂现场监督人员通知该厂领导前来验收。

    由于第一次接触,炼铁厂领导对我公司风机转子的动平衡校验的准确性不放心,有意派来一位有经验的风机班班长来验收。前来验收的风机班班长并没有依照图纸验收,而是凭着自己的经验提出了比原厂图纸要求更加苛刻的条件,提出zui大不平衡量应该小于50g。

    我公司20吨动平衡机主电机为75kw,旋转直径为4米,支撑长度7.5米,每次启动要经过复杂的程序,一次校验周期时间至少需要40分钟,而要让该机器动平衡校验精度要超过原厂设计的要求,将重量7000kg的转子不平衡量减少到50g,仅为1两重!这对操作要求是很高的。为了让用户放心,我们公司操作人员不怕麻烦,当即,答应了他的要求,经过认真准备,又进行了一次更加精细的动平衡校验。在动平衡机指示的相位相反的位置堆焊了一根重量为40g的焊条,当加上40g重量的金属后,再次启动平衡机进行校验,数值准确地显示在40g,在原有超重80g的位置上又减掉了40g,数值显示在80g-40g=40g,校验的非常准确。校正好的zui大不平衡量仅剩40g,比风机班班长要求的数值50g还要小10g。结果一出来,让在场的炼铁厂验收人员心服口服,对操作人员连连叫好。这下,使炼铁厂来验收的同志,对我公司的20吨动平衡机的准确性彻底放了心。

    经过5天5夜的奋战,由我公司修复的炼铁矿槽风机转子,现场安装后,一次试车成功。该设备的及时修复,为客户的及时生产赢得了宝贵时间,得到了客户的充分认可,为我公司赢得了赞誉。

    本次工程是我公司首次为安钢炼铁厂提供服务,它的一炮打响,标志着我公司的风机转子修复技术的日臻成熟,为我公司能够更好地为安钢炼铁厂提供服务打下了良好的信誉基础,也为公司开展其它种类业务开辟了一条宽广道路。


公司业务内容包括:风机生产制造、风机修复:

风机、炼钢风机、烧结风机、炼铁风机、风机转子、风机修复、风机转子修复、风机叶轮修复、风机叶片耐磨处理、风机主轴磨损修复、风机动平衡、现场动平衡。

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